把“梦想”变为“现实”----炼铁厂2017年突破“双目标”纪实
发布时间:2018-03-08 09:49:54.0 阅读人次:1577次 【打印本稿】
2017年,炼铁厂通过技术攻关、管理创效、人才培养等方式,不断拓宽增效之路,不断挖尽产线潜能,不断破译工艺密码,遏制“出血点”,寻找“创效点”,打赢一场漂亮的“硬战”。全年完成生铁产量575万吨,超公司任务目标8.9万吨,同口径降工序加工费4956.6万元,吨铁降低成本8.62元,创多年来最好水平,其中同口径工序加工费指标多年来首次超额完成公司目标,把多年来的“梦想”变为“现实”,在成功的喜悦背后蕴含着炼铁人无数的心血和汗水。
破译“工艺密码”敲响科技强音
多年来,炼铁厂始终以科技创新为宗旨,积极开展多层次、多形式的创新活动,汇集群众智慧,不断探寻炼铁高产高效的核心工艺密码。2017年初,面对公司下达同口径工序加工费再降3500.03万元、全年生铁产量566万吨的任务目标,炼铁“智囊团队”再次集结,商讨攻坚方案,制定了“5#高炉安全、长寿、高效攻关”、“降低燃料比攻关”、“提高块矿入炉比攻关”、“铁水硅含量稳定控制攻关”四大攻关项目,并以四大攻关项目为中心不断向外延伸成立众多小攻关,实现网格式攻关模式,调动全员积极性,共同创先争优,集聚发展动能,努力实现“1+1>2”的聚变效应。
在四大攻关项目中,“降低燃料比攻关”、“提高块矿入炉比攻关”创效尤为明显,在攻关过程中,炼铁人克服了降耗接近“瓶颈”、块矿冶金性能较差,软熔区间宽,热爆性等缺点,制定多套高炉操作制度,跟踪高炉操作炉型,继续优化上部装料制度,拓宽边沿平台,拉大矿焦角差,平衡边沿、中心气流分布,在炉况顺行的基础上,缩小中心气流宽度,形成窄而有力的中心气流,为降低燃料比、提高块矿入炉比创造条件,同时加强对工长、炉长
预判性能力培训,提高操作水平。经过不懈努力,炼铁人超额完成了产量目标,实现燃料比505.73公斤/吨铁,同比下降1.32公斤/吨铁,块矿入炉比16.5%,同比上升3.0%。
变“出血点”为“创效点”
2017年,炼铁厂加大了节能节电管控力度,寻找节能节电突破口,对水电风气等“出血点”下狠招,细化、落实节能节电管理规定,并利用信息化、表单化在线考核功能,推进节能节电工作深度创效。
今年的多项节能节电指标中,煤气外送量指标特别突出,降吨铁同口径工序加工费2.24元,对今年炼铁超额完成工序加工费目标起到了决定性作用。近年来,随着炼铁冶炼强度的提高,炼铁自产的高炉煤气逐渐出现了供应紧张的局面,为缓解该局面,变“出血点”为“创效点”,2017年炼铁从内部加大了对高炉风温、热风炉烧炉的管理考核力度,定期检查热风炉烟气中一氧化碳浓度,摸索烧炉最佳空气过剩系数,提高煤气燃烧率,同时稳定高炉炉况,稳定高炉富氧量,提高热风炉热效率,改良换热器,提高助燃空气、煤气预热温度,减少吨铁高炉自用量。在加强内部管理的同时,炼铁厂重点加强了外部高炉煤气用户的计量管理工作,对各计量数据、计量表进行了综合分析、校验、比对等,确保计量数据准确无误。据统计,该厂2017年较2016年节约电量91.95万度,节约氮气517万立方米,TRT多发电396.54万度。
挖掘产线潜能打好“组合拳”
2017年,炼铁经历了3#高炉改造性中修、4#高炉炉缸修复性中修两件大事,为减少中修对产量的影响,炼铁厂通过提高冶炼强度、废钢入炉等方式,挖掘产线潜能,弥补长时间中修对产量的影响。为进一步提高产量,炼铁厂在主抓生产的同时,狠抓设备管理,优化、拓展原有炼铁厂设备管理系统功能,减少生产上各种“小耽误”,加强在线设备的维护保养,遇到问题集中优势力量及时解决,并制定科学的检修计划,延长设备生命周期,提高作业率。在人才培养方面,炼铁厂本着因材施教的原则,鼓励公司级专家、分厂级专家、技师等专业技术人员,从设备、操作技能、安全等方面制定课题,对职工进行培训,并大力推行“操检合一”、“一专多能”管理模式,全面提高职工综合能力,打出了一套“组合拳”。(通讯员 糜锡冬)