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炼铁提煤节焦成绩斐然

发布时间:2008-02-28 10:11:17.0    阅读人次:3093次    【打印本稿

炼铁提煤节焦成绩斐然

 
    本报讯 喷煤车间在贯彻公司高炉加大喷煤量,降低焦比要求中,挑起节能减排重担,开动创新性思维,进一步括宽创新渠道,努力消化外部原煤量质量下降对制粉喷吹生产的影响,在提高喷煤生产技术经济指标的关键技术上有新突破。
   截至2月20日,共为五座高炉喷吹煤粉23537吨,平均吨铁煤比129公斤,比1月份提高6公斤。累计置换冶金焦18830吨,按外购焦单价计算,相当于节约生铁成本1556.8万元。
    从1月下旬开始,受全国大范围、长时间极端恶劣的雨雪天气和春运因素影响,我司面临大宗原燃材料进厂困难,原燃料库存量急剧下降的困难,煤和焦炭的库存降到了警戒线以下,生产被迫采取适度限产措施。面对严峻的外部形势,如何在现有条件下把能耗降到最低点?炼铁迅速采取强有力的措施和对策,制定预案,高度戒备,扭转不利局面,把节焦降耗工作作为首要任务来抓,提出以狠抓节焦为主,带动辅助节能,将节能降耗降到最低点。喷煤车间挑起节能减排重担,疏通理顺生产环节,将厂部下达的考核指标细化分解到班组。围绕提高煤粉数量和质量、设备利用率、喷煤精度、均匀度目标,加大考核力度,并根据季节变化,适时调整磨机进口温度及磨辊压力,提高煤粉磨制的质量,做到多喷煤、喷好煤、按高炉工长要求喷煤,规范操作,强化煤粉工动态考核。喷吹煤粉做到浓相输送,安全、准确、连续、均匀,提高喷吹煤粉精度,均匀度,杜绝堵大管,少堵或不堵枪管。为解决喷吹在操作中因冲泄压频繁过滤桶被冲扁,压力带出煤粉造成泄压管弯头经常磨破的现象,该车间自行设计将180目网成150目过滤网,使问题得到有效解决,罐内的煤粉保持既通风又防潮。特别在对5#高炉长距离输送,对生产过程的氧量、温度适时调节控制。为解决罐顶冷凝水造成罐内煤粉结块、潮湿,影响煤粉流动性的现象,该车间采用定期清理喷吹罐、过滤器,对喷吹罐的泄压阀、罐顶进行保温,喷吹煤粉误差控制在±2%,加强5分钟内与高炉工长复核更改煤量的考核,深化对流化、补气、罐压“三气”调节的考核,喷吹煤粉输送的精度与均匀度也得到有效提高,发挥喷煤高效节能降耗的作用,降低入炉焦比和生铁吨铁成本。
(吴莲花)